一次, 改換沉銅槽槽液后,化學(xué)鍍后的雙面板經(jīng)全板電鍍厚銅后發(fā)現(xiàn)板面起泡,并伴有結(jié)瘤。起泡處形
狀不規(guī)矩,目測(cè)其外形跟某種液體的天然活動(dòng)而留下陳?ài)E類(lèi)似,而且每一處起泡都是以點(diǎn)開(kāi)端的。
剖析:
孔金屬化的典型工藝流程是:化學(xué)沉銅(去油——水洗——粗化——水洗——酸性預(yù)浸——活化—
—水洗——復(fù)原(1)——復(fù)原(2)——沉銅),全板電鍍厚銅(水噴淋——酸預(yù)浸——全板電鍍——
水洗——鈍化——水洗——風(fēng)干)。
依據(jù)工藝流程直接否認(rèn)了毛病發(fā)生于電鍍工段,由于電鍍流程簡(jiǎn)略,假如發(fā)生這一景象,那獨(dú)一的
工序就是全板電鍍,等于說(shuō)電鍍槽引入有機(jī)雜質(zhì)。然則,共用電鍍槽的圖形電鍍銅卻沒(méi)任何問(wèn)題,因此
確定發(fā)生于化學(xué)沉銅工段。
在化學(xué)沉銅工段,我們將重點(diǎn)放在復(fù)原與沉銅工序。由于依據(jù)改換槽液前的處置結(jié)果,去油與活化
都不錯(cuò),粗化與此景象沒(méi)太大關(guān)系,并且這幾槽槽液都沒(méi)有改換。
依據(jù)起泡外形剖析以為:這是由復(fù)原液惹起,由于沉銅液的配制嚴(yán)厲依照供給商供應(yīng)的參數(shù)執(zhí)行,
復(fù)原液也是方才配制的,復(fù)原劑中引入雜質(zhì)能夠招致這一景象。復(fù)原劑的成份不清晰,只知是濃縮液。
復(fù)原之后沒(méi)有水洗,直接進(jìn)行化學(xué)沉銅,這使雜質(zhì)帶入沉銅槽成為能夠。
處理方案:
經(jīng)與供給商聯(lián)絡(luò),供給商建議將復(fù)原(2)改為蒸餾水水洗。采用建議后,狀況有所改觀,然則沒(méi)有
到達(dá)出產(chǎn)所要求的不變度。經(jīng)由一周多的維護(hù)與調(diào)整,溶液到達(dá)不變形態(tài),經(jīng)由化學(xué)堆積銅的板面光彩
艷麗,銅層致密,經(jīng)全板電鍍后也沒(méi)有起泡發(fā)生。
小結(jié):
從上面的狀況我們反過(guò)來(lái)考慮所作的剖析,在這一周多的工夫內(nèi)仍按供給商的參數(shù)維護(hù),僅僅隔兩
到三天改換一次復(fù)原(2)的蒸餾水水洗,以避免復(fù)原(2)因復(fù)原(1)的殘留液的帶入而使起濃度上升
。從這一狀況看我們以為復(fù)原引入雜質(zhì)的剖析有誤。